Moin an alle,
ich hatte ja schon mal ein Bild von meiner Schweißlehre eingestellt:
IMG_7949.jpg
Die hat sich wirklich bewährt. Ich habe die Teilstücke kurz mit MIG und Edelstahldraht geheftet:
IMG_8056-1.jpg
um sicherzustellen, dass die Konstruktion spannungsfrei auf den Motor passt.
Da hat sie noch gepasst . Dann habe ich die einzelnen Teilstücke auf der Lehre verschweißt und wieder geprüft, dass alles spannungsfrei passt, tat es.
Danach habe ich die Konstruktion auf dem Kopf auf die Schweißlehre (Materialstärke 10mm, mit Rechteckrohr Versteifungen) geschraubt und Stütznähte um die Rohre und Flansch gelegt:
IMG_8082.jpg IMG_8083.jpg
Die Nähte könnten schöner sein aber mir fehlt die Übung. Das "A und O" beim WIG Schweißen ist üben, üben....
Wieder geprüft, ob das spannungsfrei passt: nein Der Flansch ist 15mm stark...... und die Rohrenden waren mit einem 20x40mm Rechteckrohr verbunden .
Watt tun.... biegen von Hand war nicht drin, jedenfalls für mein Unterarme .
Ich habe einfach mal auf gut Glück eine Blindnaht mit der gleichen Amperestärke (110A) auf der Oberseite des Flansches gelegt:
IMG_8091.jpg und danach passte es wieder IMG_8093-1.jpg
Warum der ganze Aufwand:
ohne Formiergas IMG_8104-1.jpg mit IMG_8107-1.jpg
Ich habe mal eine Probenaht in der Mitte aufgeschnitten:
Vimeo
da sieht man, dass die Naht auch innen voll verlaufen ist.
Dichtungsprüfung mit 2 bar Druck und Dank der Spende von Axel (Felgenventil) erfolgreich:
IMG_8105-1.jpg
Gestern war der Startversuch und der Motorlauf im Stand gut. Nächste Woche die Lambdasonde rein und dann schauen was die Werte machen.
VG
Achim
ich hatte ja schon mal ein Bild von meiner Schweißlehre eingestellt:
IMG_7949.jpg
Die hat sich wirklich bewährt. Ich habe die Teilstücke kurz mit MIG und Edelstahldraht geheftet:
IMG_8056-1.jpg
um sicherzustellen, dass die Konstruktion spannungsfrei auf den Motor passt.
Da hat sie noch gepasst . Dann habe ich die einzelnen Teilstücke auf der Lehre verschweißt und wieder geprüft, dass alles spannungsfrei passt, tat es.
Danach habe ich die Konstruktion auf dem Kopf auf die Schweißlehre (Materialstärke 10mm, mit Rechteckrohr Versteifungen) geschraubt und Stütznähte um die Rohre und Flansch gelegt:
IMG_8082.jpg IMG_8083.jpg
Die Nähte könnten schöner sein aber mir fehlt die Übung. Das "A und O" beim WIG Schweißen ist üben, üben....
Wieder geprüft, ob das spannungsfrei passt: nein Der Flansch ist 15mm stark...... und die Rohrenden waren mit einem 20x40mm Rechteckrohr verbunden .
Watt tun.... biegen von Hand war nicht drin, jedenfalls für mein Unterarme .
Ich habe einfach mal auf gut Glück eine Blindnaht mit der gleichen Amperestärke (110A) auf der Oberseite des Flansches gelegt:
IMG_8091.jpg und danach passte es wieder IMG_8093-1.jpg
Warum der ganze Aufwand:
ohne Formiergas IMG_8104-1.jpg mit IMG_8107-1.jpg
Ich habe mal eine Probenaht in der Mitte aufgeschnitten:
Vimeo
da sieht man, dass die Naht auch innen voll verlaufen ist.
Dichtungsprüfung mit 2 bar Druck und Dank der Spende von Axel (Felgenventil) erfolgreich:
IMG_8105-1.jpg
Gestern war der Startversuch und der Motorlauf im Stand gut. Nächste Woche die Lambdasonde rein und dann schauen was die Werte machen.
VG
Achim
Nobody is perfect
Und wenn Du meinst, kleine Dinge können nichts bewirken,
dann hab mal eine Mücke nachts im Zelt .
(aus der Zeitung)
Und wenn Du meinst, kleine Dinge können nichts bewirken,
dann hab mal eine Mücke nachts im Zelt .
(aus der Zeitung)